O3氧化-湿式镁法同步脱除烧结烟气中NOx和SO2的中试研究

胡沈达1 苏 伟1 邢 奕1* 张振威2 周 静2 王 键3 夏经亮3

(1.北京科技大学,北京 100091; 2.首诚(北京)科贸有限公司,北京 101300; 3.中晶环境科技股份有限公司,北京 100176)

摘要:为了探究烧结烟气O3镁法吸收技术的实际应用情况,对模拟烧结烟气开展O3氧化镁法吸收技术的中试研究。采用中晶中试试验平台研究验证O3氧化镁法吸收技术的脱硫脱硝超低排放路线,研究表明:在烟气量为1000 m3/h,ρ(SO2)为1500 mg/m3ρ(NO)为280 mg/m3,烟温为130 ℃的条件下,将n(O3)∶n(NO)控制在1.5∶1以上时,NO氧化效率可稳定达到100%,系统整体NOx脱除率可达到90%,出口的ρ(NOx)可维持在20~35 mg/m3。研究结果表明,中试条件下O3氧化镁法吸收技术应用于烧结烟气脱硫脱硝满足钢铁行业对硫氧化物和NOx的超低排放标准。

关键词:O3镁法;同时脱硫脱硝;协同去除;中试试验

0 引 言

烧结工序是钢铁行业污染物排放的重要源头之一,烧结工序中产生的SO2、NOx分别占钢铁行业总排放量的70%和50%左右[1],已成为钢铁行业节能减排治理的重要领域[2]。2018年5月,生态环境部发布了《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》,将烧结机头烟气SO2、NOx的排放限值修改为35,50 mg/m3[3]

常规颗粒物治理技术日趋成熟,非常规污染物已开始受到重视,趋势向更低成本、更高效率、多污染物协同控制、资源化转化利用方向发展。国内非电行业常用脱硫技术有湿法、氨法、活性焦/碳吸附法、干法/半干法;脱硝技术有:SNCR、SCR、O3氧化[4];常用的协同处理技术有半干法+SCR、活性焦/炭、循环流化床、O3氧化+湿法等[5]

其中,O3氧化+湿法是利用O3的强氧化性将NO(占95%以上[6])氧化为高价态NOx,通过碱性或者还原性吸收液协同脱硫脱硝[7],效率达到90%以上,且具有氧化速度快,脱硝效率高,适应范围广,无需使用催化剂,安装简便,占地面积小,投资费用低,无泄漏和二次污染,运行成本低等技术优势[8]。杭州中策清泉实业有限公司6万m3/h炭黑锅炉烟气脱硫脱硝改造应用了O3结合钙基吸收剂对电厂烟气中NOx、SO2、Hg等进行协同氧化降解,在不影响工艺及产品质量的前提下,实现SO2从1000 mg/m3降至30 mg/m3,NOx从最高800 mg/m3降至10 mg/m3;河钢唐钢不锈钢265 m2烧结机采用了密相干塔联合O3氧化脱硫脱硝脱汞技术和烟道O3分布器,使O3在烟气中分布更均匀,提高了O3氧化效率,最终烟气中的SO2和NOx达到国家最新排放标准(修改单)的要求[9]

目前尚无O3结合湿式镁法在烧结烟气领域的应用案例,北京科技大学联合中晶环境公司在北京中晶环境通州中试平台完成O3氧化-湿式镁法脱硫脱硝中试研究,对比n(O3)∶n(NO)对NO、O3对SO2氧化的影响,O3氧化联合镁法吸收塔协同氧化吸收的效果等,验证O3氧化镁法脱硫脱硝超低排放路线的可行性。

1 中试试验

1.1 中试系统组成

中试试验系统示意及现场布置如图1、2所示。

图1 中试试验系统示意
Figure 1 Pilot test system schematic diagram

图2 中试试验系统现场布置
Figure 2 Site layout of pilot test system

中试试验采用“引风机抽取空气源(配比NO/SO2)→电加热→O3氧化→脱硫吸收塔→涡流除湿除尘→排气筒”的工艺路线。1)气体组分(NO、SO2)经减压阀、质量流量计后与经鼓风机引入的空气充分混合后进入加热室加热至130 ℃; 2)O2进入臭氧发生器后,经高压放电电离制备O3,调整n(O3)∶n(NO)为0~1.6,O3经臭氧检测仪进入烟道反应器; 3)在反应器内将气体组分中的NO充分氧化; 4)氧化后气体通过喷淋装置与吸收液接触完成吸收; 5)吸收塔前、后气体由烟气分析仪实时监测;O3浓度测点设置在臭氧发生器后、系统加入点前,检测仪器详见表1。

表 1 试验检测仪器
Table 1 Experimental test equipments list

仪器名称型号厂家用途检出限增强型烟气检测仪Testo350德国德图公司分析气体1 mg/m3移动式红外气体分析仪MGA5德国MRU(名优)公司分析气体1 mg/m3臭氧(O3)分析仪Thermo 49i美国赛默飞公司分析气体0.5×10-9

吸收浆液制备:中试试验前,为充分模拟现场操作环境,吸收塔浆液成分含有脱硫项目现场板框脱除的渣泥、清水以及上次实验剩余浆液中沉淀物(主要成分为MgO、MgSO4、MgSO3),测得pH为6~7。

1.2 模拟烧结烟气工艺参数

中试试验模拟烧结烟气工艺参数如表2所示。

表2 中试试验模拟烧结烟气工艺参数
Table 2 Pilot test gas distribution process parameters

项目数值备注烟气量/(m3/h)1000空气源O2/%21空气源N2/%78空气源ρ(SO2)/(mg/m3)1500配气ρ(NO)/(mg/m3)280配气烟温/℃130电加热吸收液pH6~7配浆

1.3 中试试验评价方法

O3氧化效率:通过检测进入吸收塔前经过O3氧化后烟气中NO、SO2的含量进行测定计算。

(1)

式中:EOxidation为氧化效率,%;ρ(NO)inρ(NO)out分别为O3氧化前后NO的浓度,mg/m3

(2)

式中:分别为O3氧化SO2前后的浓度,mg/m3

湿式镁法脱除效率:通过监测吸收塔出口烟气中NOx、SO2的含量进行测定计算。

(3)

式中: Eabsorb为吸收效率,%;ρ(NOx)inρ(NOx)out分别为进行吸收塔前后NOx的浓度,mg/m3

(4)

式中:ρ(SO2)inρ(SO2)out分别为进行吸收塔前后SO2的浓度,mg/m3

2 结果及分析

2.1 O3对NOx的影响

在初始ρ(NO)为280 mg/m3,130 ℃下,n(O3)∶n(NO)对NO氧化效率的影响见图3。

图3 n(O3)∶n(NO)对NO氧化效率的影响
Figure 3 Effect of different n(O3)∶n(NO)on the oxidation efficiency of NO

由图3可知:n(O3)∶n(NO)>1.4时,NO氧化后浓度已经低于检测器的检出限,说明O3可将NO充分地氧化为更高价态的NOx,效率可达到100%。高文雷[10]研究发现,随着n(O3)∶n(NO)增大,吸收剂脱硝率增大,但该比值超过一定值后增大效果不再明显。余颖妮[11]研究发现,O3可以高效快速地氧化模拟烟气中的NO,当n(O3)∶n(NO)>1时,氧化效率可达90%以上。张明慧[12]研究发现,常温下NO的氧化效率随着n(O3)∶n(NO)增加而升高。NO和O3的比例决定反应产物,当n(O3)∶n(NO)<1时主要产物为NO2;当n(O3)∶n(NO)>1时产物主要为NO2、NO3和N2O5[9]。O3作为一种强氧化剂,性质极不稳定,受热易分解,O3作为氧化剂时需要适当的反应温度区间。在温度为20 ℃时,10 s内O3的分解率为0.5%;温度为150 ℃时,10 s内O3的分解率为20%,温度为200 ℃时,1 s内O3的分解率就达到40%。由于本研究中烟气温度在130 ℃左右,由臭氧发生器产生的O3在到达烟道与原高温烟气接触时会发生部分分解,因此O3的可利用率较其他文献报道的NO氧化效率有所差距。由图4中NO、NO2的氧化情况可以发现NO2的生成率较低(在30%左右),说明在充分氧化的情况下,NO大部分被氧化为其他高价态氧化物(N2O3、N2O4、N2O5等),N2O5可以更容易被后续的水和碱液吸收,有利于系统中污染物的进一步脱除。

— NO; — NO2
图4 NO、NO2的氧化情况
Figure 4 Oxidation of NO and NO2

2.2 O3对SO2的影响

在初始ρ(SO2)为1500 mg/m3,130 ℃下,140 mg/L的O3对于SO2的氧化效率的影响见图5。约有25%的SO2被氧化,主要生成SO3。理论上SO2可以被O3氧化为高价态的SO3,王智化等[13]研究发现,向O3系统中加入SO2,可以看到SO2整体氧化效率均<30%,有效温度范围为27~300 ℃,100 ℃时存在峰值为29.75%。烟气中同时存在NOx和SO2时:O3氧化后SO2浓度并没有明显的下降[14];陈昕[15]研究发现,SO2初始浓度的变化对NOx脱除率影响较小[15];路平等[16]的研究也同样表明,O3的强氧化性可以将一部分的SO2氧化,但是氧化量少。有燃煤电厂采用Mg(OH)2和MgO作为吸收剂,长期运行数据表明,SO3脱除率可达90%[17]。因此SO3易被后续的镁法吸收塔吸收,O3的存在不会对后续硫氧化物的吸收产生不利的影响,进行镁法O3脱硫脱硝完全可行。

图5 SO2氧化效果及氧化效率
Figure 5 SO2 oxidation and its efficiency

2.3 O3、吸收塔协同对NOx及SO2脱除的影响

初始ρ(NO)为280 mg/m3ρ(SO2)为1500 mg/m3,130 ℃下,n(O3)∶n(NO)为1.4时,SO2和NOx协同氧化效率见图6。郭少鹏[18]研究了不同参数条件下同时吸收SO2和NOx过程,脱硫率在各操作条件下均稳定在99%以上,NOx的脱除率随着n(O3)∶n(NO)和烟气SO2浓度的升高而增大。张明慧等[19]研究表明,当n(O3)∶n(NO)为1.2、溶液中φ(NaOH)为0.5%、添加剂Na2S浓度为0.6%时,NOx脱除率可达70%,SO2脱除率在95%以上。姜树栋[20]研究表明,在n(O3)∶n(NO)>1时,因气相生成的NOx脱除率急剧上升,可达90%以上。王茜等[21]利用石灰石浆液结合O3同时脱硫脱硝,发现液气比为15 L/m3n(O3)∶n(NO)为1时,脱硝率迅速增加到97.07%,脱硫率迅速增加到100%。

— SO2; — NOx
图6 SO2、NOx协同氧化吸收效果
Figure 6 SO2 and NOx synergistic oxidation absorption

O3氧化法主要依靠NOx与O3反应速度较快,虽然NO和NO2都不易溶于水,但N2O5和HNO3在水中的溶解度很大(表3)。而O3与NO、NO2的反应速度远超与SO2、CO的反应速率,甚至O3与NO的反应速率是O3与SO2的12500倍(表4),由此可见O3对NO的选择性很强。

表3 O3氧化NOx相关物质的溶解度[22]
Table 3 Solubility of related substances

物质NONO2SO2N2O5HNO3溶解度(25 ℃)/(g/L)0.0631.260126>126与水无限混溶

表4 O3氧化NOx主要反应及其相对反应速度[22]
Table 4 Main reaction and its relative reaction rate

主要反应相对反应速度NO+O3→NO2+O2625002NO2+O3→N2O5+O2125SO2+O3→SO3+O25CO+O3→CO2+O21

马双忱等[23]研究发现,实验室条件下气相O3氧化脱硫脱硝,结合尾部碱液洗涤装置,SO2的脱除率保持在100%,NOx的脱除率可保持在93%左右。由图6可知:当系统内没有加入O3时,吸收塔对入口的NOx(主要为NO)吸收效果较差,效率约为10%。在经过O3的氧化后,系统内的NOx被大量吸收,并且在O3供给稳定的情况下,脱硝效率可维持在90%左右,效果较为突出,出口处NOx浓度可持续保持在20~35 mg/m3,满足行业排放指标。此外继续增加n(O3)∶n(NO)对NOx的脱除有一定的促进,但效果并不显著。另外,检测尾气中O3含量已经低于检测限(0.01%),而我国工业O3排放限制为0.1×10-6,符合要求,所以本研究未考虑O3残留情况。

采用O3氧化脱硝以及镁法脱硫工艺的耦合进行多污染物协同脱除是可行的,在实验中系统的脱硫效果在稳定状态下可达到100%,脱硝效率也在90%左右,满足行业需求。并且两种工艺之间不存在相互干扰和影响并不显著,可满足超低排放的需求。

3 结 论

本文进行了O3氧化-湿式镁法脱硫脱硝的中试研究,主要研究了n(O3)∶n(NO)对NO、O3对SO2氧化的影响、O3联合镁法吸收塔协同氧化吸收的效果等,根据实际工况得出以下结论:

1)将n(O3):n(NO)控制在1.4∶1以上时,可有效将烟气中的NO氧化至NO2、N2O5等高价态NOx。在O3稳定供应的条件下,NO氧化效率可稳定达到100%,出口NOx浓度可维持在20~35 mg/m3。并且高价态的NOx更容易被后续的碱液吸收塔吸收。

2)从中试试验结果来看,该新工艺效果突出,脱硫脱硝之间不存在互相干扰,满足钢铁行业对硫氧化物和NOx的超低排放标准。

参考文献

[1] 闫伯骏, 邢奕, 路培, 等. 钢铁行业烧结烟气多污染物协同净化技术研究进展[J]. 工程科学学报, 2018, 40(7): 767-775.

[2] 石磊, 李咸伟. 烧结烟气综合治理技术现状与展望[Z]. 上海: 2015.

[3] 吕平, 雷国鹏. 浅谈烧结烟气超低排放技术[J]. 科技与创新, 2018(16): 53-55.

[4] 赵雪, 程茜, 侯俊先. 脱硫脱硝行业技术发展综述[J]. 中国环保产业, 2018(9): 14-22.

[5] 付俊清. 钢铁行业烧结烟气脱硫脱硝技术探析[J]. 低碳世界,2018(6): 23-24.

[6] 朱廷钰, 刘青, 李玉然, 等. 钢铁烧结烟气多污染物的排放特征及控制技术[J]. 科技导报, 2014, 32(33): 51-56.

[7] SKALSKA K, MILLER J S, LEDAKOWICZ S. Trends in NOx abatement: a review[J]. Science of The Total Environment. 2010, 408(19): 3976-3989.

[8] 张相. 臭氧结合钙基吸收多种污染物及副产物提纯的试验与机理研究[D]. 杭州:浙江大学, 2012.

[9] 侯长江, 田京雷, 王倩. 臭氧氧化脱硝技术在烧结烟气中的应用[J]. 河北冶金, 2019(3): 67-70.

[10] 高文雷. 旋转填充床中湿法氧化脱硝的研究[D]. 北京:北京化工大学, 2013.

[11] 余颖妮. 高价氮氧化物吸收脱除机理研究[D]. 济南:山东大学, 2017.

[12] 张明慧. 烟气中超高浓度氮氧化物的前置氧化脱除机理研究[D]. 杭州:浙江大学, 2015.

[13] 王智化, 周俊虎, 魏林生, 等. 用臭氧氧化技术同时脱除锅炉烟气中NOx及SO2的试验研究[J]. 中国电机工程学报, 2007,27(11): 1-5.

[14] 赵南. 臭氧氧化结合湿法同时脱硫脱硝工艺及吸收添加剂研究[D]. 杭州:浙江大学, 2015.

[15] 陈昕. 臭氧氧化—钙法吸收同时脱硫脱硝的试验研究[J]. 大氮肥, 2014, 37(5): 336-339.

[16] 路平, 王玉爽, 黄志伟, 等. 臭氧法脱硫脱硝工艺设计[J]. 现代化工, 2017, 37(4): 171-174.

[17] 张学骞. 钠基吸收剂碱液喷射脱除SO3研究[D]. 济南:山东大学, 2019.

[18] 郭少鹏. 湿式氨法烟气脱硫及结合臭氧氧化实现同时脱硫脱硝的研究[D]. 上海:华东理工大学, 2015.

[19] 张明慧, 马强, 徐超群, 等. 臭氧氧化结合湿法喷淋对玻璃窑炉烟气同时脱硫脱硝实验研究[J]. 燃料化学学报, 2015, 43(1): 88-93.

[20] 姜树栋. 利用臭氧及活性分子协同脱除多种污染物的实验及机理研究[D].杭州: 浙江大学, 2010.

[21] 王茜, 金月祥, 徐凯杰, 等. 在湿法脱硫中实现脱硝的试验研究[J]. 新技术新工艺, 2017(12): 43-46.

[22] 刘志龙. 臭氧氧化法烟气脱硝初步研究[J]. 炼油技术与工程, 2012, 42(9): 23-25.

[23] 马双忱, 苏敏, 孙云雪, 等. O3氧化模拟烟气脱硫脱硝的实验研究[J]. 中国电机工程学报,2010, 30(增刊): 81-84.

PILOT-SCALE TEST ON REMOVAL OF NOx AND SO2 FROM SINTERING FLUE GAS BY OZONE OXIDATION COMBINED WITH MAGNESIUM WET ABSORPTION

HU Shen-da1, SU Wei1, XING Yi1*, ZHANG Zhen-wei2, ZHOU Jing2, WANG Jian3, XIA Jing-liang3

(1. Beijing University of Science and Technology, Beijing 100091, China; 2. Shoucheng (Beijing) Science & Trade Co., Ltd, Beijing 101300, China; 3. Zhongjing Environmental Technology Co., Ltd, Beijing 100176, China)

Abstract: In order to explore the practical application of sintering flue gas purification technology of ozone oxidation combined with magnesium wet absorption, a pilot study on simulated sintering flue gas was carried out. The ultra-low emission route of desulfuration and denitrification by MgO absorption technology was studied and verified by a pilot scale test platform. The results showed that, flue gas volume of 1000 m3/h, SO2 concentration of 1500 mg/m3, NO concentration of 280 mg/m3, smoke temperature of 130 ℃ and n(O3)∶n(NO) above 1.5∶1, the NO oxidation efficiency could reach 100%, the total NOx removal rate of the system reached 90%, and the NOx concentration at the outlet could be maintained in 20~35 mg/m3. The results showed that the application of ozone oxidation-MgO absorption technology in desulfurization and denitrification of sintering flue gas could meet the ultra-low emission standards of sulfur oxides and nitrogen oxides in the iron and steel industry.

Keywords: ozone magnesium method;simultaneous desulfurization and denitrification;collaborative removal;pilot-scale test

DOI:10.13205/j.hjgc.202005018

收稿日期:2019-09-30

基金项目:国家重点研发计划“大气污染成因与控制技术研究重点专项”(2017YFC0210301)。

第一作者:胡沈达(1993-),男,硕士,主要研究方向为大气污染控制工程。husd828@163.com

*通信作者:邢奕(1976-),男,博士,教授,主要研究方向为大气污染控制工程。xing_bkd@163.com